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不銹鋼毛細(xì)管和大口徑薄壁管產(chǎn)生壁厚不均的原因是不同的。那大口徑薄壁管產(chǎn)生壁厚不均的原因是什么呢。 利用LG200冷軋管機(jī)和LB1OO冷軋管機(jī)進(jìn)行了大口徑薄壁管的試制.試制過程中,鋼 管曾因橫向和縱向壁厚不均而大量報(bào)廢。有時(shí)合格率僅有45. 45%.其中.因壁厚不均報(bào)廢者 占廢品總數(shù)的72.2%。研究結(jié)果表明,LG200軋管機(jī)安全片往往不能脆性剪斷,無論安全片是 雙邊或單邊被沖壓成凹面后,孔型間隙都將發(fā)生改變.其結(jié)果是外徑越軋?jiān)酱螅鼙谠杰堅(jiān)胶瘢?nbsp;致使產(chǎn)品縱向壁厚不均增大。 LG200軋管機(jī)在軋制過程中,軸向力引起芯棒前后串動(dòng),造成縱向壁厚不均。軋管時(shí).鋼 管從變形區(qū)出來的速度不決定于軋輥的自然軋制半徑.即取決于工作機(jī)架的運(yùn)動(dòng)速度.冷軋鋼 管過程的這種強(qiáng)制性,使軋制時(shí)工作錐受到來自變形工具的軸向力。當(dāng)軸向力過大時(shí),將造成 芯棒桿、工作錐前后串動(dòng)和管料送進(jìn)時(shí)脫棒困難,設(shè)備容易被損壞,鋼管縱向壁厚不均增大.該 廠曾在使用由LG200軋管機(jī)軋制的159X3mm的10鋼鋼管作為管料,在LB1OO冷拔機(jī)上拔 制143 X 2.5mm成品時(shí)進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)管料內(nèi)表面有冷軋管時(shí)產(chǎn)生的波紋,切樣實(shí)測表明,波 峰部分壁厚的算術(shù)平均值為3.46mm,波谷部分壁厚的算術(shù)平均值為3.19mm.若按鞍鋼拔制 力經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算,當(dāng)取拔制力系數(shù)K=100時(shí),得出波峰部分拔制力為58.69t,波谷部分拔制 力為45.80t。顯而易見,管料內(nèi)表面因冷軋產(chǎn)生的波紋致使管料縱向壁厚不均,引起拔管時(shí)的 拔制力呈周期性變化而破壞拔制過程的穩(wěn)定性,產(chǎn)生抖動(dòng),并加劇冷拔管的縱向壁厚不均。這 是由于在短芯捧拔制情況下,干擾力的頻率與芯棒拉桿系統(tǒng)自由振動(dòng)頻率相近時(shí),芯棒拉桿系 統(tǒng)產(chǎn)生共振而出現(xiàn)的抖動(dòng)現(xiàn)象。抖動(dòng)的形成,是在發(fā)生較大強(qiáng)迫振動(dòng)情況下,芯棒向后運(yùn)動(dòng)時(shí) 反復(fù)不斷地脫離定徑帶所造成的。該廠在LB100冷拔機(jī)上拔制142 X 2. 5mm , 30CrMSiA薄壁 航空管時(shí),產(chǎn)生的抖動(dòng)現(xiàn)象尤為頻繁.抖動(dòng)使產(chǎn)品表面產(chǎn)生明暗交替的環(huán)狀波紋,甚至因縱向 壁厚不均的加重而報(bào)廢。 LG200冷軋管機(jī)的上下軋槽塊平行錯(cuò)位,管料墊瓦卡盤中心線過高或過低,以及LB100 拔管機(jī)拔制時(shí)的工具斜置安放或外模和模套之間有砂子、鐵絲等摩擦物都能導(dǎo)致軋拔制中心 線與管料工具中心線不重合而互成交角,使軋拔制后得到的產(chǎn)品橢圓度增大,長短軸方向的壁 厚容易超出正負(fù)偏差. LG200軋管機(jī)的管料中心架墊熱瓦過高或過低時(shí).造成管料中心線不在軋制中心線上, 致使絲桿送進(jìn)小車上下跳動(dòng)而失去平衡.其原因是,軋機(jī)在作周期式往復(fù)運(yùn)動(dòng)中管料以中間卡 盤為支點(diǎn),構(gòu)成以軋制端為力臂,送進(jìn)端為重臂的杠桿系統(tǒng).帶動(dòng)小車彈跳. 實(shí)踐證明,正確調(diào)整軋拔制中心線,以及正確調(diào)整、安裝工模具,運(yùn)用LG200冷軋管機(jī)的 大變形量軋制和LB100拔管機(jī)的多道次循環(huán)減徑減壁相結(jié)合的生產(chǎn)工藝,可以獲得大口徑精 密薄壁無縫鋼管.
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